12月3日,中國商業航天領域迎來重要時刻——朱雀三號運載火箭在東風商業航天創新試驗區完成首次飛行試驗。此次任務標志著中國正式開啟可重復使用火箭入軌回收技術的探索征程,盡管火箭一級在著陸階段出現異常未能實現軟著陸,但二級成功進入預定軌道,仍被業內視為關鍵突破。
作為中國首款采用不銹鋼箭體與液氧甲烷推進劑的商業火箭,朱雀三號在技術路徑上展現出鮮明特色。其一級配備9臺并聯發動機,箭體直徑達4.5米且具備內陸運輸能力,這些創新設計為后續迭代奠定了基礎。任務團隊透露,此次飛行獲取的再入過程實測數據,特別是熱防護、姿態控制等關鍵參數,將為技術攻關提供重要依據。
火箭回收被業界稱為"太空版精確制導"。朱雀三號采用垂直起降模式,通過柵格舵與著陸支腿實現姿態調整與緩沖著陸。總指揮戴政解釋稱,柵格舵在返回階段如同"空氣舵",通過調整角度控制箭體飛行軌跡;著陸支腿則在最后時刻展開,將沖擊力分散至多個支撐點。這種設計借鑒了國際成熟經驗,但根據中國航天基礎設施特點進行了適應性改進。
當前全球火箭回收技術呈現多元化發展態勢。SpaceX的"獵鷹9"已實現常態化回收,"星艦"則嘗試發射塔機械臂捕獲;藍色起源的"新格倫"采用傘降+動力著陸復合模式。相比之下,朱雀三號選擇的垂直起降方案雖技術難度較高,但具有地面設施依賴度低、擴展性強等優勢。戴政坦言:"現階段讓火箭先'站穩'比'接住'更符合技術發展規律。"
火箭回收的復雜性遠超發射階段。專家指出,入軌后回收需要解決三大難題:一是從數十公里高空以數倍音速返回時的氣動加熱問題;二是著陸階段發動機二次點火時機與推力控制的精準度;三是重復使用部件的疲勞壽命管理。以發動機為例,其需在強氣動載荷下完成多次點火,且推力調節范圍要覆蓋從最大推力的30%到110%。
中國航天科技集團某研究員表示,此次試驗驗證了多項關鍵技術,包括不銹鋼箭體在極端環境下的結構穩定性、液氧甲烷發動機的深度變推力能力等。雖然回收環節出現異常,但獲取的故障數據同樣珍貴,這將加速故障模式識別與改進方案制定。據悉,任務團隊已著手分析著陸段異常原因,重點排查發動機二次點火時序與柵格舵控制邏輯。
國際航天史表明,可重復使用火箭技術需要長期積累。美國"航天飛機"項目耗時十年才實現部分部件復用,SpaceX"獵鷹9"也經歷多次爆炸才掌握回收技術。中國航天工程專家強調,在缺乏現成經驗的情況下,應建立容錯機制,允許科研團隊通過迭代試錯逐步逼近目標。"仿真計算能縮小試驗范圍,但最終必須通過實際飛行驗證。"某高校航天工程教授指出,"每次失敗都是向成功邁進的重要一步。"







